邢臺鋼鐵有限責任公司深挖企業內部潛力,通過獎勵措施激發員工積極性,本著“厲行節約、降本增效”的原則,扎實開展“修舊利廢和自主技改活動“。5月份,28項修舊利廢活動和6項技改工作創效顯著。其中,原值186.1萬元的修舊利廢備件,可為公司節省22.57萬元;技改工作可節約12.65萬元。
近期以來,為確保修舊利廢工作取得實效,各二級單位紛紛利用公司內網、微信工作群、工作例會、班前班后會等多種形式,積極宣傳“修舊利廢是降本增效重要途徑”的理念,堅持“能自修的不外委、能加工的不購置、能復用的不報廢、能修復的不領新”的工作要求,鼓勵職工在修舊利廢上體現工作創新,助力公司生產經營 “雙效提升”。
煉鋼廠2號轉爐爐役計劃檢修項目中,原有3項外委檢修項目,由于受區域疫情封控原因影響,致使外委實施人員無法到廠。在這一緊急關頭,該廠主動請纓,組織8名經驗豐富的員工,克服作業環境復雜、缺乏專業指導等現實困難,歷經96小時,自主完成小煙道更換。后經試車檢驗無泄漏,完全滿足生產需求,為公司直接創效5.5萬元。
為滿足生產需求,線材廠急需對五線、一線車間的750KW和467KW兩臺直流電機進行自主保養和擴容改造。面對外委修理9萬元的費用,線材廠決定自主修復。車間維護人員對電機進行自主拆檢、更換軸承,對其內部進行必要的吹掃清理,并自制工具對換向器槽完成手工倒角。目前,兩臺電機在線運行正常,員工修舊利廢、崗位創新意識也明顯增強。
在焦化廠凈化再生塔廢氣排放治理項目中,焦化廠4人歷時6天,自主實施了原項目中排放前碳吸附環節。利用1號脫銷廢棄的定排排污擴容器,進行改造后安裝,實現了尾氣凈化回收、吸附有毒有害氣體之工作目的。經上線試車,跟蹤使用效果良好,滿足環保管控指標要求,符合達標排放。僅此一項,可為公司節省外委費用3.2萬元。